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甲醇行業污水處理研究及應用論文

時間:2022-06-24 07:33:51 行業 我要投稿
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甲醇行業污水處理研究及應用論文

  [摘要]甲醇行業污水處理站主要處理來自氣化、合成裝置的廢水,廢水中主要污染物為BOD、COD、NH3-N、SS等有害物質,采用序批式污泥處理法(SBR)進行處理,但運行過程中濃密池、SBR池產生的污泥脫水效果不好,污泥回收量小,SBR池活性污泥減少,造成污泥沉降比增大,不利于活性污泥中微生物的繁殖生長,致使污水處理效果較差。介紹污泥脫水處理的過程,針對污泥脫水處理過程中存在的問題進行分析,并采取有效的應對措施,解決了污水與污泥的分離問題,使污水處理站實現了長、滿、優運行。

甲醇行業污水處理研究及應用論文

  [關鍵詞]甲醇行業;污水處理站;污泥處理;分離效率;改造;工藝優化

  甲醇行業污水處理站主要處理來自氣化、合成裝置的廢水,廢水中主要污染物為BOD、COD、NH3-N、SS等有害物質。根據甲醇行業廢水中有害物質的特點,陜西神木化學工業有限公司選擇序批式活性污泥處理法(SBR)對廢水進行處理,但在系統運行過程中,濃密池、SBR池等產生的污泥含水量大,污水與污泥分離效果差,壓濾機壓出的泥餅不成形,污水與污泥又回到前系統,前系統又將污泥帶入SBR池,造成SBR池中污泥沉降比增大,減緩了活性污泥中微生物的繁殖生長,造成污水處理效果較差。因此,如何將污水與污泥有效分離,并經壓濾機壓榨后形成泥餅予以回收處理,成為亟需解決的難點。

  1污水處理站的主要任務

  污水處理站主要接收氣化、合成裝置產生的工藝廢水及生活污水,污水經過混凝及均衡調節等工序,送入SBR池進行生化處理,完成脫除COD、NH3-N的過程,達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)二級標準后進行排放。污水處理站年運行時間按8000h設計,處理能力為52t/h(包括工藝廢水42t/h和生活污水10t/h)。

  2污水處理工藝

  污水處理主體工藝采用序批式活性污泥法(SBR),主要工藝步序為:進水曝氣—好氧曝氣攪拌—厭氧攪拌—靜置沉淀—排放。其去除BOD、NH3-N等有機物的基本原理是:好氧曝氣時,在好氧微生物及亞硝酸菌、硝酸菌的作用下對有機物進行分解;厭氧攪拌時,進行反硝化反應。序批式活性污泥法(SBR)由兩組SBR生化反應池組成,交替工作,一個工作周期為8h(進水曝氣2h、厭氧攪拌2h、沉淀3h、排水1h,工作周期及各階段用時可根據運行情況適當調整)。進水階段同時進行曝氣;每組池內設置4臺碟式射流曝氣器和2臺剩余污泥導出泵(反應池內剩余污泥由污泥導出泵排至污泥貯池)。出水由潷水器將上層清液排出。調節池、高效濃密池等單元用于穩定水量和水質,去除水中大部分懸浮物及影響生化處理的Ca2+等。

  2.1預處理

  氣化廢水通過廠區管道進入廢水調節池,在調節池中實現水質、水量的均化;同時,在廢水調節池中設置穿孔管路進行曝氣攪拌,防止懸浮固體和顆粒在池底沉積。調節池廢水由提升泵(一用一備)打入一級攪拌反應槽內,在攪拌反應槽內投加磷酸和氫氧化鈉,用于去除水中影響生化處理的Ca2+,充分攪拌混合反應后流入二級攪拌反應槽,并投加混凝劑和絮凝劑進行充分混合。出水流入濃密池,在混凝劑和絮凝劑的作用下,水與固體懸浮物分離,上部的上清液溢流至均衡池,底部的沉淀物通過污泥泵送至污泥貯池。均衡池接收兩路來水,一路為工藝廢水,另一路為生活污水,兩路水在均衡池中通過其底部鼓入的空氣攪拌后,由二級提升泵(一用一備)送至SBR反應池。

  2.2生化處理

  SBR反應池中,在曝氣階段,循環水泵(四用一備)、鼓風機(一用一備)啟動,補充水中的溶解氧,水中COD、NH3-N等在微生物的作用下得到氧化,產物為CO2、H2O和硝酸鹽(NO-3);在厭氧攪拌階段,循環水泵(四用一備)運行,加入適量甲醇補充碳源,水中的硝酸鹽(NO-3)在反硝化細菌的作用下還原為N2而從水中逸出。經沉淀階段后,由安裝于反應池末端的潷水器將上層的清液排至清水池,在清水池中取樣分析,各項指標達標后清液排出廠外。

  2.3污泥處理

  污水處理站產生的污泥主要包括濃密池的化學污泥和SBR池產生的剩余活性污泥。上述污泥通過各自的污泥泵排入污泥貯池,再由污泥處理系統的污泥螺桿泵抽到過濾機進行脫水處理,將污水與污泥分離,污水繼續回到生活污水井,再次循環處理,污泥則壓成泥餅,按照危險固體廢物的程序處理。但實際運行過程中,由于污泥螺桿泵抽出的污泥濃度低、含水量大、污泥量少,在過濾機濾布上流動性大,難以壓成泥餅。

  3污水與污泥分離效果差的解決辦法

  3.1污泥處理系統工藝改造

  經分析,污泥壓榨過濾機為間歇式工作,當污泥貯池的液位達到80%~90%時,污泥壓榨系統啟動,此過程中池內上層為清液,下層為污泥濃度較大的污泥,啟動螺桿污泥泵后,由于螺桿污泥泵打量較大,而污泥貯池上部清液黏度小、流動性好,下部污泥黏度大、流動性差,故在螺桿污泥泵啟動的前幾分鐘,抽出的污泥濃度低、含水量大、污泥量少,造成壓榨效果差。為此,對原有污泥處理系統進行工藝改造,即在污泥貯池中上層加裝1條污泥貯池上清液排水管線,每次啟動污泥壓榨系統前,先打開上清液排水閥,使污泥貯池上層的清液自流至生活污水井再次循環處理,剩下的下層污泥再用污泥螺桿泵送至污泥壓榨機進行壓榨處理,從而提高污泥的處理率。

  3.2污泥處理系統加藥工藝優化

  為使水與污泥得到更好分離,一般采用投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)的方式對污水中的懸浮物粒子進行吸附、絮凝。為比較PAC和PAM的吸附、絮凝效果,從加藥量、加藥時間、加藥位置、經濟投入等方面多次進行試驗與對比,得出如下結論。聚合氯化鋁(PAC)是一種高分子混凝劑,通過壓縮雙層、吸附電中和、吸附架橋、沉淀物網捕等作用,使水中細微懸浮物粒子和膠體離子脫穩,繼而聚集、絮凝、混凝、沉淀,從而達到凈化處理效果。PAC的投加方法:將固體PAC按照1∶3的比例加水溶解為液體,然后加15~20倍清水稀釋配制成濃度為12%~16%的藥劑。一般1000t污水需投加50~75kg的PAC,成本在130~195元。聚丙烯酰胺(PAM)分子能與分散于溶液中的懸浮物粒子架橋吸附,有著極強的絮凝作用。PAM的投加方法:先將PAM固體顆粒溶解成濃度為0.1‰~0.3‰的水溶液(應在搪瓷、鍍鋅、鋁制或塑料桶內配制,不可在鐵制容器內配制和儲存),再加水稀釋至所需濃度后投加入污水中,以便迅速發揮藥效。PAM溶液配制時,應慢慢地加入帶攪拌和加熱措施(PAM固體顆粒在30~40℃更易溶解)的溶解器中,并采用漸次加藥的方式,將PAM固體顆粒慢慢地投入水中,以便其均勻地在水中溶解,避免結塊。一般1000t污水需投加1.5~3.5kg的PAM,成本在63~147元。需注意的是:PAM水溶液應做到現配現用,因為溶解液長時間放置后,其性能會逐漸降低;同時,配制好的溶解液必須進行攪拌,攪拌速度一般為60~200r/min,否則會導致PAM降解,影響使用效果。通過試驗比對,投加PAM,污泥的絮凝效果、凈水速度提高20%,人員的勞動強度較投加PAC小很多,且投加費用也較投加PAC有所減少。為此,在帶式壓榨過濾機前增加1個PAM加藥混合器,增加藥劑與污水充分混合的時間,提高污泥的絮凝效果。

  3.3污泥處理系統工藝優化

  污泥處理的關鍵裝置———過濾機,其選型為帶式壓榨過濾機,處理能力為3~6m3/h,有效帶寬為1000mm,電機功率為0.75kW,而配備的螺桿污泥泵流量為20m3/h,污泥在過濾機濾布上沒有足夠的停留時間,造成污泥順著濾布從兩邊流下,達不到順利壓榨的目的。另外,因污泥壓榨過濾機為間歇式工作,每次在重啟設備時,總會出現螺桿污泥泵打不上量或污泥堵塞管道的問題。為此,對工藝操作進行以下優化:通過調節閥門開度、調整過濾機轉速并在過濾機頂上增加1層濾布等手段,找出污泥壓榨過程水量平衡點,實現污泥順利壓榨;對于管道堵塞問題,增加1臺沖洗水泵,在每次污泥壓榨完畢后,及時對污泥管道及PAM加藥混合器、帶式壓榨過濾機等設備進行沖洗。

  4結束語

  污泥能否及時、有效地處理,對污水處理站出水指標影響也很大。甲醇行業污水處理站序批式活性污泥處理工藝(SBR),主要以反應池中活性污泥微生物分解、硝化污水中的有毒有害物質,反應池中的微生物繁殖很快,剩余活性污泥及其他沉淀物對反應池的處理能力影響很大。我公司污水處理站由于污水與污泥分離效果差,污水與污泥又回到了前系統,前系統又將污泥帶入SBR池,造成SBR池中的污泥沉降比增大,減緩了活性污泥中微生物的繁殖生長,造成污水處理效果較差。采取上述優化改造措施后,取得了較好的效果。此外,生產過程中要嚴格控制反應池中的污泥濃度和沉降比,將污泥濃度控制在2~5g/L,沉降比控制在40~50。只要認真執行污泥處理工序的工藝指標,就能實現污水處理站的長、滿、優運行及出水的達標排放。

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